中鋼改造轉爐廢熱製蒸氣 節能減碳
台灣新聞網記者張美惠/高雄報導
2015.05.18
中鋼公司第4、5、6號轉爐廢熱鍋爐製蒸氣工程,歷經約3年半,陸續至103年中完工投入生產,這3座轉爐廢熱鍋爐103年合計生產中壓蒸氣41.8萬噸,且減少處理水耗用量40萬噸及用電349萬度,相當於每年減少二氧化碳排放量約9.4萬噸,達到減碳、減廢與節能成效。
中鋼表示,中鋼轉爐最主要的任務,是以吹氧的方式將高爐所生產的鐵水轉換成鋼液,而吹氧過程中所產生的氣體稱之為轉爐氣,因富含一氧化碳(潛熱),於當初建廠時便規劃回收再利用,約占整個轉爐能源排放的57%。
中鋼指出,轉爐吹氧所產生的轉爐氣初始溫度高達1450°C,原設計流經冷卻水煙道設備將之冷卻至970°C,其冷卻水係經蒸發式冷卻器將熱量釋放至大氣。而此項轉爐廢熱製蒸氣工程,即是將冷卻水煙道設備系統改為廢熱鍋爐型式,並增加除礦水槽、除氧櫃、鍋爐飼水泵、循環水泵等設備,所產製中壓蒸氣以管網送供中鋼內部與外售鄰近工廠使用,雙方互蒙其利。
另外,轉爐氣在進入水洗集塵前的顯熱,則為另一個重要的可回收廢熱,估計約可占整個轉爐能源排放的17%。中鋼配合政府推動工業區能源整合計畫,利用四號高爐大修期間,適時進行此廢熱回收產製蒸氣計畫,使轉爐能源回收可以達到74%。
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